行业动态

当前位置:首页>>新闻中心>>行业动态 发布时间:2017-06-15 06:27:59

基于RS-485和组态王的电子秤系统的改造

时间:2017-06-15 06:27:59 来源:本站 点击数:676

随着现代自动化程度的发展,通过现场智能 仪表来实现配料的应用越来越广泛。经过实验验证,采用 RS485总线技术和组态王6.53软件进行在线监控,能够满 足配料的计量准确度和稳定性要求。

1.改造背景

山东鲁碧建材有限公司是一家大型冶金建材企业,其中一条 1000t/d熟料生产线的生料配料使用4台型号为PTD1000的吊挂式调速 皮带秤以及2台型号TSG300X 1200计量粉煤灰的调速螺旋秤,共同担 负着生料配料的任务。但近年来,由于设备技术状况、使用环境等 因素的影响,皮带秤计量失准,工艺参数严重超差,极大地影响了 生料的合格率,影响了熟料的产品质量。

该生产线现场与中控室距离有200米远,现场重量信号和速度 信号全部传到控制室,经计算机运算后输出0-5V信号控制变频器转 速,实现配料。长距离传输存在以下问题:

1)计算机输出的0-5V信号长距离传输因线路电阻会引起下 降,导致现场变频器转速偏低。

2)现场接线全部接到控制室A/DD/A板上,接线多且多有 交叉,查线麻烦。

3)传输线路夏天雷雨时无法开设备。一次因停机较晚导致雷 电烧毁变频器3个,烧毁计算机A/D板一块,严重影响生产。

4)该控制方式速度信号取自于变频器的转速反馈,并不能很 好地实时反应现场电机的转速,存在一定的偏差。

5)标秤只能从中控室由专业人员进行标定,而且电脑操作系 统为DOS系统,因授权问题我们维护人员无法进入,部分参数无法 修改。

鉴于以上问题,我们将该系统改为基于RS-485总线技术和组态 王的电子秤系统,实践证明,改造效果良好。

2. RS485总线技术和组态软件

RS-485的数据最高传输速率为10Mbps在要求通信距离为几十 米到上千米时,广泛采用RS-485串行总线标准。RS-485采用平衡发 送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外 得到恢复。

RS-485传输速率与传输距离成反比,在100Kb/s的传输速率 下,才可以达到最大的通信距离,如果需传输更长的距离,需要加 485中继器。

组态王软件kingview6.53是根据当前的自动化技术发展 趋势而开发的一套产品。具有适应性强、开放性好、易于扩展、开 发周期短等优点。组态软件提供了可视化监控画面,有利于实时现 场监控。而且能充分利用Windows的图形编辑功能,方便地构成监控 画面,并以动画方式显示控制设备的状态,生成各种报表便利、驱 动程序和组态方式灵活、数据链接功能齐全。

3.系统设计

3.1改造原理

系统设计基于RS-485总线技术,其中,上位机用组态王软件 6.53进行数据读取、显示和处理,现场仪表采用滁州某公司JY500B1 智能仪表,支持MODBUS-RTU协议,采集的数据通过RS-485总线 传至上位机。同时为保证组态王软件的可靠性,采用256点加密狗。 对于皮带秤,为了保证测速的准确性,我们在电机风扇后加一测速 轮,采用Bi2高精度测速传感器来保证测速精度。测速轮的中心与电 机轴同心,固定测速传感器的挡板必须垂直(见图1)

钢铁1.jpg

而对于螺旋秤,两个电机一个为变频电机,控制下料量大小, 一个为恒速转动,拉力传感器在下料一侧,重量信号进入智能仪表 表头,表头输出模拟量大小来控制变频器的转速。电气原理为: X6:1X6:2为仪表的驱动信号,当远程启动时,闭合有效。通过KM 的常开点控制变频器启停,如图2。电子秤系统的构成见图3

钢铁2.jpg

钢铁3.jpg

3.2硬件构成

系统网络结构分为三层:

1)现场仪表JY500B1采集现场的重量和速度信号,比较给定 量大小后输出信号控制现场变频器转速,以此来控制现场下料量的 大小。同时瞬时流量、速度、载荷大小等数据反映在表头上。

2)传输层为RS-485总线和RS232/485转换器,RS-485总线采 用屏蔽双绞线,RS-232/485转换器选用UOTEKUT-216转换器,将 RS-232的传输距离延长至1200 m波特率为9600bps

3)数据共享层是本系统的核心,其主要功能是分析和处理数 据,实时显示相关设备的运行参数,进行历史数据统计、运算和处 理,查询已出现的报警事件、台时产量与数据打印等。

3.3系统的软件构成

系统软件功能包括数据采集层、数据处理层和本地打印三部 分。其中,组态王作为上位机监控软件,能够对采集数据进行实时 记录和历史记录等处理,同时,利用内嵌式报表系统可进行多种运 算、数据转换、制作实时报表和历史报表以及报警和事件记录,见 4.

钢铁4.jpg

4.系统功能实现

系统包括实时数据画面、历史数据查询、能源量日报表及月报 表、报警和事件操作、安全管理、数据导出六个主要部分。

4.1实时数据画面

中控室操作人员可以从实时数据画面中直接读取实时数据,并 可观测数据的实时曲线变化情况。

钢铁5.jpg

4.2历史数据查询

组态王提供了丰富的报表函数功能,如保存报表函数 ReportSaveAs()查询历史数据函数ReportSetHistData()打印函数 ReportPrintSetup()报表输出函数ReportSetCellString等;利用这些函 数功能,可以方便地对数据进行生成、打印及查询处理,譬如查询 某一天的班产量和根据化验结果修改的生料配比记录见图6

钢铁6.jpg

4.3报警和事件记录

利用组态王报警功能,系统设定当瞬时流量大于设定流量的 %或者小于设定流量的80%时,即产生报警,便于中控室及时发 ^料的变化。报警事件记录如图7

钢铁7.jpg

上述改造经实验室调试,系统功能完全满足了设计要求。通过 这次改造,提高了配料电子秤的计量准确度和稳定性,而且操作方 便,现场即可进行标定,解决了以前只能是专业仪表人员才能办到 的事情。同时降低了故障率,提高了工作效率。实践证明,这次改 造是成功的,达到了预期的效果。