SCS-150 型汽车衡全数字化改造方案,全数字化系统主要组成及功能,基础施工内容及注意事项。
1.问题的提出
青岛中联水泥有限公司自备有两台SCS-150 型汽车衡,2007 年 3 月投用。SCS-150 型汽车衡称重车辆主要为大型粉体罐车、箱式水泥熟料车及其他原材料运输车,单车质量一般在 80~150 t。2013 年春季以来,汽车衡出现以下问题。
(1)1# 汽车衡钢板焊接处多处开裂,下部钢板锈蚀严重。
(2)两台汽车衡的称重传感器均为模拟量传感器,抗干扰能力低、易漂移。
(3)计量软件功能单一,整个系统自动化程度低,无防作弊能力。
为此,公司决定对汽车衡进行全面改造,主要改造内容:①1# 汽车衡更换新的高强度钢板衡体。②两台汽车衡的称重传感器全部更换为新型数字式传感器。③计量软件进行全数字化升级改造,适应生产网络连网运行要求。
2.汽车衡全数字化系统
经市场调研、工程招标,公司最终确定采用本公司的“自动计量+无人值守”系统。工程技术人员多次和公司设计人员交流研讨,按照“自动计量+远程计量+集中监控”的方案进行设计,与现有的 ERP 系统及财务软件(K3 系统)无缝对接,同时为下一步管理提升预留出扩展口。汽车衡全数字化系统组成如下。
(1)制卡(发卡)中心。制卡(发卡)中心设在大门口值班室,工作人员使用“ RF-35LT”型读卡器进行电脑制卡。所有车辆入厂前,首先在制卡中心领取 IC 卡。需要领取 IC 卡的车辆分为两种:①运送原材料车辆,工作人员输入数据的依据是司机提供的原始送货单。②拉水泥车辆,客户需预先到公司销售部门交款,销售部门在金蝶 K3 销售表格上生成客户订单。客户提货时,在制卡中心告知自己的订单号或客户名称,工作人员登录 K3 系统,即可查出该客户信息;输入车号和吨位数,通过 RF-35LT 生成 IC 卡,发给司机。IC 卡上带有编码,和车号相对应。司机凭此卡进入厂区,空车上磅计量→装车→重车再次计量,自动计量单元自动生成数据保存→自动打印出厂磅单→车辆出厂。
(2)自动计量称重单元。该单元由地磅体、8 个 CZL-YB-50SH 型数字式称重传感器、计量仪表、服务器、现场 GAM 机柜和计量监控中心等组成。司机在制卡中心领取 IC 卡后,开车上磅、停稳熄火、人员下车,到汽车衡旁边的 GAM 机上插入 IC卡,GAM 机自动显示车辆的称重信息。司机根据语音提示进行车号、单位和吨数的确认操作。GAM 机上带有热敏纸打印机,司机按“确认”键后,自动打印出门证、磅单。上述信息同步显示在“计量监控中心”的监控电脑上。
(3)防作弊单元。①汽车衡的前、后和中部使用 3 个高杆式球形高清晰摄像头,图像实时传输到计量监控中心。若车箱内装有异物或驾驶室内有人员未下车,计量监控中心能及时发现并通过语音对讲系统发出指令,告知司机下磅处理。②汽车衡前部和尾部各带有 1 个红外光栅组(由1 个信号发生器和 1 个接收器组成,发生器和接收器分别位于地磅南、北两侧),若车辆没有安全上磅,尾部露在汽车衡体外或车头超出汽车衡体,1 个光栅发出的红外信号被车体阻挡,接收器接收不到,自动计量称重单元自动停止计量并发出语音提示。计量监控中心电脑同步显示上述报警信息。
(4)计量监控中心。该中心由大屏幕显示器、计量电脑,系统服务器和硬盘式录像机等组成。车辆在汽车衡上的计量信息,通过网络传输至计量监控中心电脑,系统自动完成数据和图像显示、存储等工作。在无异常情况下,工作人员不需要进行干预,监控即可。
(5)远程收发货终端。①收货终端。公司根据原材料品种、收
货地点及岗位人员管辖区域范围等实际情况,选用便携式收货终端。和固定式收货终端相比,其使用更加便利。使用流程:原材料司机在制卡中心交给制卡员送货单→录入信息制卡(第二次进厂只需输入车牌号,其他信息自动从数据库中调集显示)→司机领取 IC 卡→上磅计量→下磅到指定的收货地点→收货员(质检员)对原材料质检→终端读取 IC 卡。若原材料质量合格且车、卡相符,可直接在终端上确认,反之则需要扣吨或退货处理,收货员按照提前给予的权限等级,在终端键盘上输入密码,修改数字、确认扣吨。上述信息监控中心自动收集生成报表并自动存储。②发货终端。实现发货水泥品种和磁卡内信息的一一对应关系,避免人为失误错发低端和高端品种,该功能可防止司机和发货员串通作弊。由于公司只有 PO42.5 和 PI52.5 两个水泥品种,且 52.5 品种只在 1# 库,因此只需在 1# 库侧便利位置安装一个发货终端即可。为确保系统在工业环境的可靠性,选择在线式发货终端。流程及工作原理:销售部门根据客户需求录入数据生成订单存入系统→客户提货在制卡处报知客户信息(也可以将提货单交给制卡员)→制卡员根据权限进入系统调集信息,核对无误,制卡-发卡→客户到 1# 库侧发货终端上读卡(或者交给发货员读取确认)→系统读取磁卡信息正确,发出驱动信号→发货员开启设备装车。若读卡信息系统显示不正确,现场的警示灯闪烁,设备无法开启。需要注意的是该终端设备输出功率很小,需要在控制设备(公司控制的散装头升降电机)接触器的前级,加装 1 个中间继电器。
(6)系统服务器。该服务器由机柜、控制电脑和 UPS 稳压电源等组成,是上述各功能单元数据上传和对接的控制中枢。通过系统服务器,实现了汽车衡系统和财务金蝶 K3 系统的数据对接。
3.基础施工(1)基础测量与处理。由于改造是利用旧基础安装新汽车衡体,汽车衡体必须满足既有土建尺寸。供货商应提前到现场实际测量,核对无误后再进入生产。汽车衡体安装前,地面应彻底清理干净,使用全站型电子测距仪分别测量地面上安放 8 个 CZL-YB-50SH 型传感器受力点的水平标高。8 个点的标高应一致,若有偏差,应使用钢板依次找平。钢板与混凝土基础的钢筋应焊接牢固,防止使用过程中的滑动影响传感器的测量精度。新地磅体安装后,上表面应与基础上平面水平,偏差在 3 mm 内。两端与基础间的距离保持在 10 mm。为防止车厢内异物落入缝隙,可在上面横向覆盖一条废旧皮带。地磅体左右晃动的尺寸以≤5 mm 为宜,否则使用定位螺栓调节。
(2)图像信号传输电缆的选择。通信线路采用六类网线,最大传输距离为 100 m,超过时应采用光纤。LED 显示屏通信线缆长度 30 m 内采用RS 232 协议通信,超过 30 m 应采用RS485 协议通信。用作监控电视机的信号传输线缆应采用 VGA线,如采用电视机自带视频线将会出现图像不清晰,字符发虚的现象。
(3)现场 GAM 机柜稳压电源使用 UPS,并在其输出端接漏电开关(其输入端不能接漏电开关,否则漏电开关会合不上闸)。
(4)根据网络发展趋势,视频监控模块采用的智能球机,在签订合同时应明确要求供应商采用网络摄像机,这样便于安装调试及日后的维护,并能减少电视墙解码器的数量,总体费用不会增加。
4.改造效果
改造工作历时两个月完成,投用后效果明显。
(1)汽车衡称重计量的速度明显提高,减少了司机在厂区内滞留时间。
(2)系统自动计量称重、数据自动保存,磅单由现场的 GAM机自动打印,减少了岗位人员工作量,降低了劳动强度。
(3)计量准确、抗干扰能力强,避免了人为恶意修改数据造成的物资损失。